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伺服和步進(jìn)定位不準(zhǔn)的原因和解決方法

2022-11-17 09:32:58| 來(lái)源:聚英電子| | 0

  偏位問(wèn)題是運(yùn)用步進(jìn)或伺服電機(jī)的設(shè)備制造廠在設(shè)備裝機(jī)調(diào)試以及設(shè)備運(yùn)用進(jìn)程中真諦所在,所面對(duì)的常見(jiàn)問(wèn)題之一。呈現(xiàn)偏位可能是機(jī)械裝置不當(dāng)形成結構不合理,可能是操控系統(tǒng)與驅(qū)動(dòng)器信號(hào)不匹配提供深度撮合服務,也可能是設(shè)備內(nèi)電磁干擾深刻內涵、車(chē)間內(nèi)設(shè)備相互干擾可能是設(shè)備裝置時(shí)地線處理不穩(wěn)當(dāng)?shù)刃纬伞?/p>

伺服和步進(jìn)定位不準(zhǔn)的原因和解決方法

  本文從很多運(yùn)用事例中,提煉整理出最常見(jiàn)的偏位原因及對(duì)策規模,用以幫助設(shè)備廠家調(diào)試人員快速定位問(wèn)題進一步、采納各種適合辦法進(jìn)步設(shè)備抗干擾性、為設(shè)備正確接地確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)多種。

  問(wèn)題一:做往復(fù)運(yùn)動(dòng)發行速度,往前越偏越多(少)。

  可能原因①:脈沖當(dāng)量不對(duì)

  原因剖析:無(wú)論是同步輪結(jié)構(gòu)仍是齒輪齒條結(jié)構(gòu)強大的功能,都存在加工精度差錯(cuò)積極拓展新的領域。運(yùn)動(dòng)操控卡(PLC)并沒(méi)有設(shè)置精確的脈沖當(dāng)量。例如上一批同步輪電機(jī)旋轉(zhuǎn)一圈設(shè)備行進(jìn)10mm與時俱進,這批同步輪大一點(diǎn)電機(jī)轉(zhuǎn)一圈行進(jìn)了10.1mm應用,就會(huì)導(dǎo)致該批機(jī)器每次運(yùn)轉(zhuǎn)比曾經(jīng)的設(shè)備多走1%的距離。

  處理方法:出機(jī)前用機(jī)器畫(huà)一個(gè)盡可能大幅面的正方形更優質,然后用尺去量實(shí)踐尺度成就,對(duì)比實(shí)踐尺度和操控卡設(shè)置尺度之間的比例,然后將其加入操控卡運(yùn)算項目,重復(fù)進(jìn)行三次之后就會(huì)得到一個(gè)比較精確的值相對開放。

  可能原因②:脈沖指令的觸發(fā)沿與方向指令的電平改換時(shí)序抵觸

  原因剖析:驅(qū)動(dòng)器要求上位機(jī)宣布的脈沖指令的沿與方向指令電平改換有必定時(shí)序要求。而部分PLC或運(yùn)動(dòng)操控卡編程時(shí)沒(méi)滿(mǎn)意這種要求(可能其本身的規(guī)矩不符合驅(qū)動(dòng)器的要求)綜合運用,導(dǎo)致脈沖和方向時(shí)序并不能滿(mǎn)意要求而偏位相貫通。

  處理方法:操控卡(PLC)軟件工程師將方向信號(hào)提前∶摲f而出?赡茯?qū)動(dòng)器運(yùn)用技術(shù)人員更改脈沖沿計(jì)數(shù)方法系統。

  問(wèn)題二:運(yùn)動(dòng)進(jìn)程中電機(jī)在固定點(diǎn)顫動(dòng),過(guò)該點(diǎn)后能正常運(yùn)轉(zhuǎn)積極影響,但少走一段距離

  可能原因:機(jī)械裝置問(wèn)題

  原因剖析:機(jī)械結(jié)構(gòu)在某個(gè)點(diǎn)阻力較大方法。由于機(jī)械裝置的平行度、筆直度或規(guī)劃不合理的原因?qū)е略O(shè)備在某個(gè)點(diǎn)阻力較大自動化,步進(jìn)電機(jī)的力矩改變規(guī)則是速度越快力矩越小重要的意義,很簡(jiǎn)單在高速段卡死,速度降下來(lái)卻能走過(guò)去規模最大。

  處理方法:1關註度、查看機(jī)械結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)卡死的原因,是該處摩擦阻力大仍是滑軌裝得不平行等重要手段。2穩中求進、步進(jìn)電機(jī)力矩不行。由于終端客戶(hù)呈現(xiàn)提速可能加大負(fù)載的要求應用提升,導(dǎo)致原天性滿(mǎn)意要求的電機(jī)在高速力矩不行不同需求,然后發(fā)作高速段堵轉(zhuǎn)的現(xiàn)象業務指導。處理方法能夠經(jīng)過(guò)驅(qū)動(dòng)器設(shè)置更大輸出電流可能在驅(qū)動(dòng)器答應(yīng)電壓范圍內(nèi)進(jìn)步供電電壓,或替換更大轉(zhuǎn)矩的電機(jī)發展空間。

  問(wèn)題三:電機(jī)往復(fù)運(yùn)動(dòng)來(lái)回均沒(méi)走到位且偏移量固定

  可能原因:皮帶空隙

  原因剖析:皮帶與同步輪之間存在反向空隙導(dǎo)致創造性,往回走會(huì)存在必定量的空隙。

  處理方法:如運(yùn)動(dòng)操控卡具有皮帶反向空隙補(bǔ)償功用就此掀開,可使用之;可能繃緊皮帶能力。

  問(wèn)題四:切回軌道不重合

  可能原因①:慣量過(guò)大

  原因剖析:平板切繪機(jī)噴墨進(jìn)程由光柵操控,掃描式運(yùn)動(dòng)總之,切割時(shí)走插補(bǔ)運(yùn)動(dòng)長足發展,兩者軌道不重合是由于,類(lèi)似設(shè)備X軸小車(chē)慣量較小且由光柵定位足了準備,噴繪方位精確規模設備,而Y軸龍門(mén)結(jié)構(gòu)慣量較大,電機(jī)呼應(yīng)性差穩步前行,插補(bǔ)運(yùn)動(dòng)時(shí)Y軸跟從性欠好導(dǎo)致軌道部分偏位至關重要。

  處理方法:添加Y軸減速比,運(yùn)用陷波功用進(jìn)步伺服驅(qū)動(dòng)器剛性以處理該問(wèn)題指導。

  可能原因②:刀和噴頭重合度沒(méi)調(diào)好可能原因:XY軸渠道兩軸不筆直

  原因剖析:由于切繪機(jī)刀和噴頭都裝在X軸小車(chē)上可是兩者有坐標(biāo)差效率,切繪機(jī)上位機(jī)軟件能調(diào)整這個(gè)坐標(biāo)差做到刀和噴頭軌道重合,假設(shè)沒(méi)調(diào)好雙重提升,切繪軌道會(huì)全體別離。

  處理方法:修正刀和噴頭方位補(bǔ)償參數(shù)倍增效應。

  問(wèn)題五:畫(huà)圓成橢圓

  可能原因:XY軸渠道兩軸不筆直

  原因剖析:XY軸結(jié)構(gòu)結果,圖形偏位例如畫(huà)圓成橢圓,正方形偏位成平行四邊形重要意義。龍門(mén)結(jié)構(gòu)X軸與Y軸不筆直時(shí)會(huì)導(dǎo)致該問(wèn)題規則製定。

  處理方法:調(diào)理龍門(mén)架X軸與Y軸筆直度能夠處理該問(wèn)題。

  問(wèn)題六:運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)程中不定期呈現(xiàn)偏位引領,偏位具有偶爾性表現明顯更佳,偏位多少不確定

  可能原因①:干擾原因?qū)е码姍C(jī)偏位

  原因剖析:非周期性偏位大部分由于干擾導(dǎo)致,少部分由于運(yùn)動(dòng)操控卡宣布的窄脈沖可能機(jī)械結(jié)構(gòu)松動(dòng)引起優化服務策略。

  處理方法:假設(shè)干擾呈現(xiàn)得比較頻繁技術先進,則能夠使用示波器監(jiān)控脈沖頻率確定干擾發(fā)作的時(shí)間進(jìn)而確定干擾源,移除可能使脈沖信號(hào)遠(yuǎn)離干擾源能處理部分干擾優勢。假設(shè)干擾呈現(xiàn)得比較偶爾設計,可能難以確定干擾源方位或電氣柜已固定難以移動(dòng),則能夠考慮選用以下辦法來(lái)處理問(wèn)題:

 ∑仿?、?驅(qū)動(dòng)器接地善謀新篇,

 ⊥七M高水平、?脈沖線替換雙絞屏蔽線,

 」┙o、?脈沖正負(fù)端并聯(lián)103陶瓷電容濾波(脈沖頻率小于54kHz)不斷發展,

  ④ 脈沖信號(hào)套磁環(huán)拓展應用,

 》浅V匾?、?驅(qū)動(dòng)器和操控器電源前端添加濾波器。

  備注:常見(jiàn)的干擾源包含變壓器集聚效應、線圈式繼電器貢獻、變頻器、電磁閥提升、高壓電線等持續。規(guī)劃電氣柜的時(shí)分應(yīng)防止信號(hào)線靠近這些干擾源,信號(hào)線與高壓供電線宜分不同線槽布線。

  可能原因②:脈沖串呈現(xiàn)窄脈沖

  問(wèn)題剖析:客戶(hù)運(yùn)動(dòng)操控卡發(fā)送脈沖串占空比較小或過(guò)大高品質,呈現(xiàn)窄脈沖,驅(qū)動(dòng)器辨認(rèn)不了互動講,導(dǎo)致偏位統籌。

  處理方法:查找操控器呈現(xiàn)這種問(wèn)題的原因,是脈沖接口問(wèn)題支撐能力,仍是軟件算法問(wèn)題

  可能原因③:機(jī)械結(jié)構(gòu)松動(dòng)

  問(wèn)題剖析:連軸器產品和服務、同步輪、減速機(jī)等用頂絲固定或螺絲夾緊的銜接件在快速?zèng)_擊場(chǎng)合運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間可能呈現(xiàn)松動(dòng)協同控製,導(dǎo)致偏位不斷創新。用鍵和鍵槽合作固定的同步輪則留意鍵和鍵槽之間是否存在空隙,齒輪齒條結(jié)構(gòu)則留意兩者之間的合作空隙體驗區。

  處理方法:要害部分去突破、受力大的結(jié)構(gòu)螺絲必定用彈墊、并且螺絲或頂絲宜涂覆螺絲膠提供了遵循。電機(jī)軸與聯(lián)軸器盡量用鍵槽銜接。

  可能原因④:濾波電容過(guò)大

  問(wèn)題剖析:濾波電容過(guò)大,一般RC濾波器截止頻率是1/2πRC空間廣闊,電容越大截止頻率越小合作關系,一般驅(qū)動(dòng)器脈沖端電阻為270歐姆,103陶瓷電容構(gòu)成的RC濾波電路截止頻率為54khz工藝技術,頻率高于此會(huì)由于幅值衰減過(guò)大而導(dǎo)致部分有用信號(hào)無(wú)法被驅(qū)動(dòng)器正確檢測(cè)到發揮作用,終究導(dǎo)致偏位。

  處理方法:加濾波電容時(shí)需求核算脈沖頻率、必定要確保最大經(jīng)過(guò)脈沖頻率滿(mǎn)意要求

  可能原因⑤:PLC可能運(yùn)動(dòng)操控卡最大脈沖頻率不夠高

  原因剖析:一般PLC答應(yīng)輸出最大脈沖頻率為100kHz十分落實,運(yùn)動(dòng)操控卡依據(jù)其發(fā)脈沖芯片不一樣差異較大規模,特別是一般單片機(jī)開(kāi)發(fā)的運(yùn)動(dòng)操控卡可能會(huì)由于脈沖頻率不行高導(dǎo)致偏位。

  處理方法:假設(shè)上位機(jī)最大脈沖頻率有限作用,為了確保速度,能夠適當(dāng)下降驅(qū)動(dòng)器細(xì)分,以確保電機(jī)轉(zhuǎn)速銘記囑托。


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